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1 離心機的發展和用途
離心機是利用離心機轉子高速旋轉(zhuǎn)產生(shēng)的強大的離心力,分離液體與固(gù)體顆粒或液(yè)體與液體的混合物中(zhōng)各組分的機械。工業離(lí)心機誕生於歐(ōu)洲,在19世紀中葉,先後出現了紡織品(pǐn)脫水用的三足式離(lí)心機(jī)和製糖廠分離結晶砂糖(táng)用的上懸式離心機,這些(xiē)最早的離心機都是間歇操作和(hé)人工(gōng)排渣的。隨著卸渣機(jī)構的改進,20世紀30年代出現了連續操作的離心機,間歇操作離心機也因實現了自(zì)動控製而得到發展。平板離心機
目前,離心機已大(dà)量應用於冶金、化工、石油、食(shí)品、製藥、選礦、煤炭、水處理(lǐ)和(hé)船舶等部門。
2 離(lí)心機工作原理
工業用離心機按結構和分(fèn)離要求,可分為過濾離心(xīn)機、沉降(jiàng)離(lí)心(xīn)機和分離機3類。離心機有一個繞本(běn)身軸線高速旋轉(zhuǎn)的圓(yuán)筒,稱為(wéi)轉鼓,通常由電(diàn)動機驅動。懸浮液(或乳濁液)加入轉鼓後,被迅速帶動與轉鼓同速(sù)旋轉,在離心力作用下各組分(fèn)分離,並分別排出。通常,轉鼓轉速越高,分離的效果也越好。
離心分離機的作用原(yuán)理有離心過濾和離心沉降兩種。離心過濾是(shì)使懸(xuán)浮液在離心力(lì)場下產生(shēng)的離心壓力,作用在過濾介(jiè)質上,使液體通過過濾介(jiè)質(zhì)成為濾液(yè),而固體顆粒被截留在過濾介質表麵,從而實(shí)現液-固分離。目前,我廠磨(mó)浸(jìn)車間所(suǒ)選用的SGZ1000-N三足下部卸料(liào)自動離心機就屬(shǔ)於離心過濾(lǜ)機(jī)。
當控製係統打開進料閥後,被處理的懸浮液從進料管到達全速運轉的布(bù)料盤,並在離心力的作用下均勻的甩到轉鼓內(nèi)壁的過濾介質上,此時的懸浮液處(chù)於過濾分離(lí)狀(zhuàng)態液相(xiàng),在(zài)離心力(lì)的(de)作用下經(jīng)過濾介質穿過轉鼓上的小孔甩出,由機殼(ké)內壁和底盤收集從排液管排出。固相(xiàng)粒子留在過濾(lǜ)介質上,經過洗滌、脫水後,達到分離要求時,啟動卸(xiè)料(liào)機構從機體底部的出料口排出。
3 現狀調查
阜康冶煉廠機電車間(jiān)承擔著全廠銅、鎳兩大生產係統所有設(shè)備的(de)檢修工作。
鎳係統浸出離心機主要承擔濃密機濾液的液固分離工(gōng)作,其濾(lǜ)液返(fǎn)回鎳係統回收鎳(niè)金屬,濾渣作為銅係統原料進入下道(dào)工序利用。
衡量離心機工作狀態的指標(biāo)是主要是銅渣(zhā)水分及渣含(hán)鎳,分別是11%.3.9%
自離心機投入運行以來,一直存在震(zhèn)動嚴重和脫水不完全的問題,致使兩項重要指標長期超標,直(zhí)接影響(xiǎng)鎳金屬的(de)回收量和銅(tóng)係統的工藝運行,並(bìng)導(dǎo)致備品備件(jiàn)消耗嚴重。根據我廠鎳係統(tǒng)1999年5~7月的生產情況,對比銅渣含鎳、銅渣水分、材料消耗的調查見表1。
4 故障分析及解決
4.1 原(yuán)理分析SGZ1000-N三(sān)足下部卸料自(zì)動(dòng)離心機整(zhěng)機主體主要(yào)由卸料機構、回轉體、機架、製動(dòng)裝(zhuāng)置、傳(chuán)動裝置構(gòu)成。其中,可能增加機體振動幅度的因素有:⑴機架牢固度;⑵各(gè)部位裝配精度;⑶機構的(de)適應程度。
4.2 故障診斷
機(jī)架牢(láo)固度可根據現場實際狀況進行及時(shí)的(de)加固處理,而各部位的裝配精度則完全取決於職工的技術(shù)素質,屬於(yú)可控因素,那麽導致機體(tǐ)震動大和脫水不完(wán)全的因素就(jiù)隻有機構的適用性了。通過對懸浮液粒度、濃度的分析,並結合現場檢測及力學原理,我(wǒ)們認為,造成離心機脫水效(xiào)能不佳和(hé)劇烈(liè)振(zhèn)動的原因主要有:
⑴我廠選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機適用(yòng)於懸浮液比重較(jiào)輕的液固分離工作,如製糖及製藥行業(yè)等;而目(mù)前根據我廠的生(shēng)產工(gōng)藝,濃密機底流(liú)液粒度僅有325目,濃度卻高(gāo)達40%~50%。在固(gù)液分離過程中,堵塞過濾介(jiè)質,致使脫水不完全。
⑵原機的布料機構受底流(liú)液特性製約(yuē),在機體(tǐ)運(yùn)行過程中,沒有按照設計預想“在轉鼓內壁形成均勻的料層”,而是形成了偏向(xiàng)中部(bù)的料層堆積現象(xiàng),
4.3 製定對策
針對上述原因,結合底流液特性、過濾介質性能及力學原理,我們采取了相應對策:
改變機體運行過程中固相粒子在轉鼓上(shàng)的分布模式:將離心機轉欄(lán)上沿切除60犿犿,減少一個運行周(zhōu)期內轉鼓內部存礦量總量;同時,對盤式布料機構進行改進:去除原有的布料盤,代之以扁嘴式布料器,並加長(zhǎng)了進料管。改造(zào)後的機構更適用於生產工藝需求,在離心力的作用(yòng)下,轉鼓內壁物料分布將呈坡勢向上,未能(néng)脫離(lí)的溶液向上爬升,並自上部排出。
5 效 果(guǒ)
5.1 效果對比
此次改造自1999年5月開始,到2000年(nián)初基本完成,投入運行後,取得了顯(xiǎn)著的效果。兩年同期指標對比數據如表2、表3。
5.2 經濟效益
⑴布料裝置和轉鼓的改造不(bú)僅解決了機體運行過程中的振動問(wèn)題,也(yě)解決了料液(yè)脫水不完全(quán)的難題,離心機兩項控製指標均達到了工藝要求。
⑵改造後,機體振動減輕,很大程度上延長(zhǎng)了(le)備品備件的使用壽命,降低了維修成本。⑶提高了原料(liào)中金屬的回收率(lǜ),增加了產品產量和生產總值。
6 結束語
對(duì)SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機的轉鼓、布料(liào)機構的改進工作於2000年初既全麵完成。7年來,我廠規模不斷擴展,對(duì)工藝要求日趨嚴(yán)格,離心機各項指(zhǐ)標始終能夠(gòu)很好的滿足工藝要求。實踐證明,我們的改進方(fāng)案是非常成功的。
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